Image

ВВКЗ, г. Ржев 2010-2011гг.

Модернизация двухконтурной печи и вывод завода на 100% проектной мощности

Коротко о проекте

Завод с самой крупной двухконтурной печью в России. Фактическая работа — на грани остановки. Мы выполнили комплексную диагностику, перестроили теплотехнику, аэродинамику и логику управления, синхронизировали оба контура печи и вывели производство на стабильную автоматическую работу.

Результат: завод вышел на проектную мощность с минимальным браком

Коротко о проекте

Исходная ситуация

Печь обжига

  • Производительность — ≈60% от проектной
  • Брак до 40%
  • Два независимых контура печи: разные тепловые режимы, разные аэродинамические потоки, разбаланс левой и правой стороны
  • Температура подвагонеточного канала 250–320 °C
  • Невозможность удерживать стабильную кривую обжига
  • Управление процессом — реактивное, а не управляемое

Сушильное отделение

  • Низкая фактическая производительность
  • Брак сушки 3–5%
  • Большое количество оборудования без эффекта
  • Отсутствие визуального контроля температурно-влажностных режимов
  • Невозможность точно настроить сушку под фактическую шихту
Печь обжига до модернизации
Сушильное отделение до модернизации

Диагностика и анализ

Мы провели комплексное обследование всей технологической цепочки, а не «точечную наладку».

Выполнено:

  • Теплотехническое обследование печи
  • Анализ сырья и шихтового состава
  • Анализ фактической работы сушил
  • Проверка АСУ ТП и логики управления
  • Анализ аэродинамики по зонам печи
  • Оценка металлоконструкций и состояния вагонеток

Ключевой вывод: Печь и сушила работали каждая сама по себе, без единой логики и без привязки к реальному поведению массы.

Диагностика и анализ

Решения и внедрение

Печь обжига

  • Построена новая температурная кривая
  • Выполнен аэродинамический расчёт по точке «0»
  • Перестроены зоны подготовки, обжига и охлаждения
  • Установлены недостающие исполнительные механизмы
  • Добавлены горелочные блоки в зоне подготовки
  • Оптимизирована скорость толканий вагонеток
  • Приведены в порядок металлоконструкции вагонеток
  • Полностью переработана логика управления в АСУ ТП
  • Реализована синхронизация двух контуров печи

Сушильное отделение

  • Подобран оптимальный шихтовой состав под сушку
  • Построена влажностно-температурная кривая
  • Установлены дополнительные датчики контроля
  • Выполнена балансировка режимов по зонам сушила
  • Выведена визуализация кривых на монитор оператора
Печь обжига после модернизации
Сушильное отделение после модернизации

Итоговый результат

Печь

  • Синхронизированы оба контура по всем параметрам
  • Устранена неравномерность обжига
  • Брак снижен с 40% до 0,25–0,45%
  • Достигнута 100% проектная производительность
  • Снижен удельный расход газа
  • Печь работает в стабильном автоматическом режиме

Сушила

  • Снижен брак сушки с 3–5% до 0,4–0,6%
  • Повышена фактическая производительность
  • Процесс стал управляемым и предсказуемым
Итоговый результат

Что получил заказчик

  • Управляемое производство вместо постоянного «тушения пожаров»
  • Снижение прямых потерь от брака
  • Прогнозируемую экономику выпуска
  • Реальную отдачу от оборудования
  • Технологическую стабильность, а не зависимость от смены
Что получил заказчик

Почему этот кейс ключевой

Этот проект показывает, что мы умеем работать с самыми сложными печами, берёмся за объекты «на грани», не меняем оборудование «вслепую», а управляем физикой процесса.

Перейти в базу знаний

У вас нестабильный обжиг, высокий брак или печь не выходит на мощность?